更新时间:2026-04-28
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室内质量控制是临床实验室保障检验结果准确性、可靠性的核心环节,是防范医疗风险、守护患者健康的“第一道防线”。《医疗机构临床实验室管理办法》明确要求,实验室出现质控失控时,需及时查找原因、采取纠正措施并详细记录[1]。但在实际工作中,质控品失控现象频发,其原因繁杂多样,涉及人、机、料、法、环等多个维度,不少实验室工作人员在面对失控时常常无从下手,陷入盲目重复检测的误区。
本文结合3个临床真实案例,复盘从质控品失控发现、分层排查、原因定位,到纠正整改、恢复稳定的全过程,拆解不同类型失控的应对逻辑,提炼可复制、可推广的实践经验,帮助实验室工作人员建立系统的失控处理思维,提升质控管理水平,减少同类问题重复发生。
案例一:系统偏倚致失控——试剂批次更换未验证,校准适配不到位
一、失控场景
某医院检验科生化组,每日晨间开展葡萄糖(Glu)项目质控检测时,发现水平2质控品连续3天检测结果分别为7.2mmol/L、7.5mmol/L、7.3mmol/L,而该质控品靶值为6.0mmol/L,允许误差范围±5%,明显超出控制范围,触发2-2S失控规则[4]。同时,临床反馈部分糖尿病患者检测结果偏高,疑似影响诊断准确性[2]。工作人员立即暂停该项目患者样本检测,启动失控处理流程。
二、排查过程
按照“先简单后复杂、先常见后特殊”的原则,分层开展排查[3]:
1. 初步核查:确认质控品在有效期内,储存温度符合要求(2-8℃冷藏),复溶时加液量准确、溶解时间充足,排除质控品本身及操作失误问题;核查实验室温湿度、电压均正常,无环境干扰因素。
2. 试剂与校准品排查:追溯近期操作记录,发现3天前刚更换了葡萄糖试剂新批号,且未按规范完成试剂性能验证,直接启用新试剂并沿用旧校准值[1]。更换回旧批号试剂、重新校准后,复测质控品,结果恢复至6.1mmol/L,符合控制要求,初步判断为新试剂批次差异及校准适配不足导致失控。
3. 进一步验证:对新批号试剂进行40份新鲜标本平行比对,发现其反应活性与旧批号存在差异,与质控品基质适配性不足,导致检测结果系统性偏高[4];同时核查校准记录,发现新试剂启用后未重新设定校准值,沿用旧校准值进一步放大了系统偏倚。
三、整改措施与复稳效果
1. 即时整改:停用新批号试剂,重新启用旧批号试剂,对仪器进行全面校准,连续检测3次质控品,结果均在靶值±5%范围内,确认质控复稳后,恢复患者样本检测,并对失控期间未发出的患者样本重新检测,确保结果准确。
2. 长效整改:完成新批号试剂性能验证,通过平行比对确认其与质控品、校准品的适配性后,重新设定校准值并启用;修订SOP,明确规定“新批号试剂启用前必须完成性能验证及校准适配,留存验证记录”[1];建立试剂批号更换台账,专人负责跟踪,避免违规操作。
3. 复稳效果:整改后连续1个月监测葡萄糖项目质控,水平1、水平2质控品结果均稳定在控制范围内,CV值≤3%,无再次失控现象,临床反馈患者检测结果与临床症状匹配度显著提升。

四、案例启示
试剂批次更换是导致系统偏倚的常见原因,部分实验室因追求效率,跳过试剂性能验证、校准适配等关键步骤,极易引发质控失控[4]。实验室需严格遵循SOP要求,新试剂、新批号试剂启用前,必须完成性能验证、校准适配,确保试剂与检测系统、质控品、校准品的兼容性,同时做好全程记录,为失控排查提供依据。
案例二:随机误差致失控——仪器部件污染,维护保养不及时
一、失控场景
某社区医院检验科血常规组,在开展白细胞(WBC)分类检测时,发现中性粒细胞比例质控值波动异常,正常控制范围为40%-70%,失控时检测值高达85%,且连续多次触发1-2S警告规则,CV值持续增大,提示存在随机误差累积[4]。检测仪器无明显报警,工作人员重复检测多次,质控结果仍不稳定,无法开展患者样本检测。
二、排查过程
1. 基础排查:确认质控品、试剂均在有效期内,操作人员严格按照SOP进行加样、混匀,排除质控品、试剂及操作失误问题;核查实验室环境,温湿度、洁净度均符合要求,无外界干扰。
2. 仪器排查:查看仪器维护记录,发现该仪器已超过规定维护周期,未进行管路清洁、加样针校准等维护工作[1]。拆开仪器样本针,发现针头残留蛋白沉积物,怀疑是样本针污染导致分类错误[2];进一步检查仪器管路,发现离子检测稀释杯未及时清洗,存在残留污染物,导致加样不准确、检测重复性差。
3. 验证确认:对样本针、稀释杯进行彻底清洁,校准加样系统后,复测质控品,中性粒细胞比例恢复至58%,符合控制范围;连续检测5次,结果波动较小,CV值降至2.5%,确认失控原因是仪器部件污染、维护不及时导致的随机误差。
三、整改措施与复稳效果
1. 即时整改:对仪器进行全面维护保养,包括清洁样本针、稀释杯、管路,校准加样系统、检测系统,更换老化耗材;连续检测3次质控品,结果均在控制范围内,确认质控复稳后,恢复患者样本检测,对失控期间检测的患者样本进行回顾性复核,无异常结果。
2. 长效整改:制定仪器维护周期表,明确血常规仪器每周清洁1次、每月校准1次、每3个月全面维护1次,安排专人负责,维护后及时记录并验证效果[1];加强操作人员培训,要求每日开机前检查仪器状态,发现异常及时上报处理,避免部件污染、老化等问题。
3. 复稳效果:整改后,该项目质控结果持续稳定,中性粒细胞比例波动控制在45%-65%之间,CV值稳定在2%-3%,无再次出现随机误差失控现象,仪器运行效率也显著提升。
四、案例启示
仪器维护保养不及时、部件污染是导致随机误差失控的主要原因之一[4]。很多实验室忽视仪器日常维护,认为“仪器能正常开机就无需维护”,久而久之,污染物累积、部件老化,会导致检测精度下降、结果重复性差,引发质控失控。实验室需建立完善的仪器维护体系,严格执行维护周期,做好维护记录,同时加强操作人员的仪器维护意识,及时发现并处理仪器异常。
案例三:操作失误致失控——质控品复溶不当,细节把控不到位
一、失控场景
某医院检验科凝血组,在开展凝血酶时间(TT)检测时,发现质控品检测结果持续失控,更换新瓶质控品、新批号试剂后,结果仍未改善[5]。工作人员按照常规流程排查试剂、仪器均未发现问题,失控持续4小时,导致大量患者样本积压,临床反馈紧急。
二、排查过程
1. 多维度排查:先后排除质控品有效期、储存条件问题,更换新批号试剂、清洗仪器管路、校准加样系统,复测质控品仍失控;安排2名资深操作人员重复操作,结果依旧异常,排除个人操作偏差[3]。
2. 细节追溯:仔细观察操作人员复溶质控品的全过程,发现操作人员为节省时间,将质控品从冷冻室取出后,未放置至室温充分解冻,直接用温水加速溶解,且复溶后未充分混匀,仅轻轻颠倒2次,导致质控品成分溶解不均[1];同时,取质控品时直接从瓶中倒出,导致部分成分残留,加样量不准确。
3. 验证确认:按照SOP要求,将质控品取出后室温放置30分钟充分解冻,用规定量蒸馏水复溶,轻轻颠倒10次充分混匀,静置5分钟后上机检测,质控结果立即恢复至控制范围;连续检测3次,结果稳定,确认失控原因是质控品复溶不当、操作细节把控不到位导致。
三、整改措施与复稳效果
1. 即时整改:组织所有凝血组操作人员重新学习质控品操作SOP,重点强调复溶步骤(室温解冻、规范加液、充分混匀),要求操作人员严格按照SOP执行,禁止用温水加速溶解、直接倾倒质控品等违规操作[1];按照规范流程复溶质控品,复测后确认质控复稳,快速处理积压的患者样本,及时反馈检测结果。
2. 长效整改:在质控品储存区、操作区张贴复溶操作流程图,标注关键步骤及注意事项;安排专人监督操作过程,定期开展操作考核,确保操作人员熟练掌握质控品操作规范;修订质控操作记录,增加复溶时间、混匀次数等细节记录,便于后续追溯[5]。
3. 复稳效果:整改后,凝血TT项目质控结果持续稳定,无再次因复溶不当导致的失控现象,操作人员规范操作意识显著提升,样本检测效率和准确性均得到保障。
四、案例启示
操作人员的操作细节的把控,是避免质控失控的关键[1]。质控品复溶、加样、混匀等看似简单的步骤,一旦操作不规范,就可能导致质控结果异常,甚至影响患者样本检测。实验室需加强操作人员的培训和监督,强化规范操作意识,细化操作流程,对关键步骤进行重点管控,同时完善操作记录,确保每一步操作都可追溯。
总结:失控不可怕,规范处置是关键
以上3个案例,分别对应试剂适配、仪器维护、操作规范三大类常见的质控失控原因,覆盖了临床实验室质控管理中的核心痛点。复盘发现,质控品失控并非偶然,多数源于“细节疏忽”和“流程不规范”——要么是试剂、校准品更换未按要求验证,要么是仪器维护保养不到位,要么是操作人员忽视操作细节[5]。
结合《医疗机构临床实验室管理办法》及相关规范[1],总结出质控失控的标准化处置流程:发现失控→立即暂停检测→初步核查(质控品、操作、环境)→分层排查(试剂/校准品→仪器→操作→方法/环境)→原因定位→纠正措施→效果验证→恢复检测→记录归档→持续改进[3]。这一流程的核心的是“精准定位、针对性整改”,避免盲目重复检测,同时注重长效预防,从源头减少失控发生。
临床实验室的质控工作,没有“一劳永逸”,只有“精益求精”。每一次质控失控,都是一次优化管理、提升能力的机会。实验室需建立完善的质控管理体系,规范操作流程,加强人员培训和仪器维护,做好全程记录,同时培养操作人员的责任意识和问题排查能力,才能实现从“失控”到“稳定”的高效转化,守住检验质量的底线,为临床诊断和治疗提供可靠的支撑。